砂卵石地层分布较为广泛,是水利勘察中常见地层,但其地层极其复杂,在钻进过程容易出现塌孔、掉块、漏失等一系列影响钻进的问题。目前砂卵石地层主要的钻进技术有金刚石钻进厚壁或薄壁套管护壁、潜孔锤钻进等技术。取芯钻进通常以金刚石钻进技术为主。而常规金刚石钻头存在钻进速度缓慢,钻头易损坏等问题,并导致取芯质量低等一系列问题。虽然厂商和技术人员从强化钻头保径、突出水口设计、采用不同粒度金刚石搭建工作层等方面研究设计,取得了一定的成果,但由于砂卵石地层的复杂性,效果不甚理想。
钻头磨损及原因分析
金刚石钻头的磨损包括正常磨损和非正常磨损。正常磨损就是金刚石出露量合适,无脱落、胎体冲蚀正常等。而金刚石钻头的非正常磨损通常包含以下几种情况:
(1)底唇面被抛光。原因是岩石坚硬、致密、研磨性低;选用的钻头胎体太硬,金刚石品级较低;金刚石浓度太高;钻压不足、转速偏高。
(2)钻头胎体表面轻微烧结。原因是金刚石品级太低,很快磨平;钻压过大、冲洗液量不足,胎体表面与岩石强烈摩擦,产生较高温度,导致轻微烧钻。
(3)胎体断面形成沟槽。原因是钻头出刃小,压入岩石后,冲洗液难以通过;钻压过大,冷却不良,排粉困难,重复研磨胎体,端面温度升高,出现微烧,恶性循环的结果,出现拉槽;或金刚石覆盖不完全,或金刚石脱落;孔底有金属或硬岩碎块。
(4)钻头磨出内、外台阶或锥形。原因是在硬岩层中扩孔钻进,造成外缘磨损;在硬、碎岩层中钻进,钻头内外缘金刚石掉粒或剪断;发生岩芯堵塞或重复破碎;用钻头扫探头石、脱落岩芯或残留岩芯,或脱落的套管接头。
(5)胎体严重损坏。原因是下钻碰到钻孔换径台阶、探头石、脱落的岩芯;钻头在缩径孔段受到挤压;在裂隙发育地层钻进,钻压过大,转速过高,冲洗液量不足,使胎体产生裂纹,进而发展成掉块。
(6)胎体出现裂纹。原因是压力过大,岩芯自卡。
(7)钢体严重磨损。原因是钻孔坍塌、掉块、或孔底岩屑过多,严重磨损钢体;卡簧座与钻头胎体之间的间隙太大,磨断钢体,使胎体留于孔内。
(8)水口严重冲蚀。原因是岩层研磨性特别高;冲洗液中含砂量及流速过高;胎体耐磨性偏低。
砂卵石地层结构疏松、粒径不均、软硬不均、孔隙大、破碎、漏失。钻进中极易出现各种问题,且这种地层特性对钻头造成的损耗更大。金刚石钻头在钻进这类地层时窜动比较厉害,钻头胎体受冲击较大,钻头磨损快,寿命短,掉块现象严重,造成大量金刚石钻头非正常磨损。在砂卵石地层钻进中常出现的非正常磨损是(3)~(8)。
钻头应用及问题分析
(1) 工程概况
工程位于青海某工区,地层主要为砂、卵砾石和砂层,局部夹有厚度小于1m的粘性土透镜体,松散堆积物厚度可达300m。卵石成份主要为砂岩、花岗岩、石英岩、辉绿岩等深色火成岩,卵石粒径多在20mm以上,含量达80%以上。
(2) 钻头参数
在该工区主要应用了市面上常见的两种金刚石钻头a和b。其共同点是采用碳化钨为胎体材料,硬度为52,底唇面性状为平面形,其它不同参数如表1所示。
表1 a和b金刚石钻头参数
规格(mm) 内/外出刃(mm) 水口数目(个)
/宽度(mm) 内/外保径
数目(个)
/高度(mm) 工作层高度(mm) 金刚石粒度(目) 金刚石浓度(%) 钢体厚度(mm) 钢体长度(mm)
a/94/68 1.5/2.0 8/5 3/3/5 7.3 80-100 110 7.75 121
b/94/70 2.25/2.0 10/5 4/3/5 11.2 40-80 120 5.15 80
(3) 钻头应用情况
a钻头平均钻进效率1.88m/h,平均寿命24.2m,机械磨损和研磨磨损严重,胎体出现拉槽,钻头端面与内外径磨损情况不同步,钻头提前报废。其中内出刃磨损后剩余0.3~1.0mm,外出刃剩余0~0.5mm,工作层高度剩余0~4.5mm。分析原因是整体结构设计不合理,以及胎体材料和加工工艺上存在一定的问题,导致a钻头整体性能存在较大缺陷。
b钻头平均钻进效率2.45m/h,平均寿命40.2m,胎体出现拉槽,胎体出现崩裂掉块,水口冲蚀。其中内出刃磨损后剩余0.2~0.8mm,外出刃剩余0~0.5mm,工作层高度剩余3.5~5mm。出现2次掉钻头事故。b钻头相对于a钻头各方面性能有所提高,但其寿命相对也较短,主要是胎体材料和加工工艺的原因。钢体厚度较薄,导致胎体与钢体连接不牢固,使得胎体出现崩裂掉块。钢体长度较短,钻进过程中,硬质颗粒反复研磨丝扣位置,导致2次掉钻头的事故发生。
钻头的改进与应用
通过对a和b钻头的应用情况对比分析,在心钻头的改进方面主要集中在以下几个方面。
(1)内外出刃。b钻头内外出刃的设计较好地保证了钻头的钻进效率和使用寿命,因此在新钻头上沿用b钻头参数。
(2)水口方面。水口数量与宽度对钻头冷却与排粉效果影响很大,间接影响钻进效率与钻头寿命。通过对a、b钻头水口损坏情况分析,其水口宽度较为合适,但数量相对较少。水口数量的减少导致钻头唇面尺寸增加,与岩石接触面积增大,影响使用效果。因此,新钻头的设计上采用增加水口数量。
(3)内外保径。其数目、排列方式和保径材料的尺寸对钻头性能影响很大。内外保径设计的合理会有效提高钻头使用寿命和钻进效率。新钻头保持保径材料高度不变,采用增加内外保径数目提高钻头性能。
(4)工作层高度。通过对比,a钻头的工作层高度较低,影响了钻头寿命。而b钻头的工作高度较高,但由于其他方面的原因,工作层高度的增加并没有给b钻头带来高的寿命。因此,新钻头的工作层高度采取了折中的方式,高度为9mm。
(5)金刚石参数。a钻头金刚石粒度范围较小,对金刚石出刃有一定的影响,并且不适合在砂卵石地层使用,相对较低的浓度也影响钻头的性能。b钻头的金刚石粒度范围较大,但材料单一,也影响了钻头的性能。因此,新钻头在提高金刚石浓度的基础上,采用粒度为40的金刚石颗粒作为主磨料,并加80目的金刚石辅料。
(6)钢体厚度和高度。较低的厚度和高度影响了b钻头性能的发挥。因此新钻头采用相对较高的厚度和高度。
(7)胎体材料。a、b钻头胎体材料为碳化钨,机械强度相对较弱。新钻头材料中添加tic,提高胎体机械强度。
新改进后的钻头,在该地区应用,钻头平均钻进效率2.8m/h,平均寿命80m,非正常磨损情况相对较少。内出刃磨损后剩余1.2mm,外出刃剩余2.6mm,工作层高度剩余4.5mm。应用效果非常好。
总结
在砂卵石地层钻进,应根据地层情况以及试钻的情况去进行金刚石钻头的选择或设计,采用最合适的金刚石钻头能够取得最理想的钻进效果。